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Título : Mejoras en el control de soplado en el convertidor y su incidencia en la disminución de defectos tipo porosidades en producto semiterminado, CAP acero
Autor : Araneda Hernández, Eugenia , supervisora de grado
Carrillo Campos, Francisco Javier
Palabras clave : Materiales Porosos;Porosidad;Acero - Defectos
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Universidad de Concepción. Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Metalúrgica
Resumen : El estudio tiene como objetivo principal determinar la influencia de las modificaciones en las prácticas de procesamiento del acero realizadas en el departamento de Acería y Colada Continua de CAP Acero para disminuir defectos tipo porosidades internas y externas, validando el modo de operación, reflejado en la disminución del porcentaje de defectos en el producto semiterminado. Los pinholes y blowholes (porosidades externas e internas, respectivamente), son generados por la acumulación de gases disueltos en el acero al momento de su solidificación. Un exceso de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno durante el proceso de conversión, ajuste y colada del acero, puede llevar a la aparición de estos defectos. Con el fin de mejorar el proceso de conversión se implementó un nuevo software en el convertidor BOF que optimiza el soplado, lo que conlleva una disminución de oxígeno en el acero durante esta primera etapa. Por su parte, en el proceso de colada continua, se hace uso de agitadores de molde electromagnéticos, los cuales permiten liberar los gases que durante el proceso no pudieron ser removidos del acero. Mediante balances de masa y análisis estadístico de datos se logró cuantificar las diferencias positivas en el proceso, comparando el periodo anterior a las modificaciones con el periodo actual con las mejoras ya operativas. La metodología a seguir consistió en la comparación de datos entre el periodo estándar y el periodo modificado, contrastándolos con los resultados teóricos esperados en cada etapa del proceso. La aplicación de estas mejoras llevó a disminuir drásticamente el porcentaje de aparición de porosidades dañinas, mayores a 3 mm en el semiterminado muestreado, de un 70% en promedio a un 1,38%.
Descripción : Ingenierio Civil Metalúrgico Universidad de Concepción 2017
URI : http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2531
metadata.dc.identifier.other: 233636
Aparece en las colecciones: Ingeniería Metalúrgica Tesis - Pregrado

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